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第1011章 低温芯片稳定性校验

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卷首语

1965 年 10 月,“73 式” 电子密码机 3 块 pcb 样品完成功能测试后,研发团队将目光投向边防实战的核心挑战 —— 我国北方边防冬季最低气温常达 - 37c,芯片在低温环境下易出现参数漂移(如晶体管放大倍数下降)、接口接触不良等问题,直接影响加密流程稳定性。此时,开展 - 37c持续 72 小时的芯片稳定性校验,成为验证设备低温适配能力的关键环节。这场为期 4 天的校验工作,不仅全面掌握了核心芯片的低温性能数据,更通过问题分析形成优化方案,为 “73 式” 在严寒边防的可靠运行筑牢芯片级保障,也奠定了我国军用电子设备低温测试的早期实践范式。

一、校验背景与核心目标

pcb 样品功能测试完成后,王工团队在初步低温摸底测试中发现:-20c时,运算核心 pcb 的 3AG1 晶体管放大倍数从 80 降至 65(下降 18.7%);-30c时,存储控制 pcb 的磁芯存储器读写错误率升至 0.01%(超目标 0.001%),接口环境 pcb 的通信芯片响应延迟增加 0.2μs,暴露低温下芯片性能衰减的风险,系统校验势在必行。

基于边防实战需求与硬件指标,团队明确三大核心目标:一是持续稳定性,-37c环境下连续运行 72 小时,芯片工作正常率≥99.5%;二是性能达标,运算速度≥0.7μs \/ 次、数据错误率≤0.001%、接口响应延迟≤0.1μs;三是状态可控,实时记录芯片电压、电流、温度参数,异常数据可追溯,为后续优化提供依据。

校验工作由王工牵头(硬件总负责),组建 4 人专项小组:王工(整体统筹,把控测试流程)、李工(芯片状态监测,负责数据采集)、赵工(运算核心芯片分析,熟悉晶体管特性)、孙工(存储接口芯片分析,擅长参数研判),覆盖 “测试 - 监测 - 分析” 全环节。

校验周期规划为 4 天(1965.10.10-1965.10.13),分三阶段:第一阶段(10.10 8:00-12:00)搭建测试环境与设备调试;第二阶段(10.10 12:00-10.13 12:00)-37c持续 72 小时测试;第三阶段(10.13 12:00-18:00)数据整理与分析,形成校验报告。

启动前,团队明确核心约束:测试环境温度波动≤±1c(确保数据有效性);芯片监测点覆盖核心元件(如运算晶体管、存储控制芯片、通信接口芯片);测试过程不干预设备运行(模拟无人值守场景),确保校验结果贴合实战。

二、低温测试环境的搭建与设备配置

李工团队基于实战场景,搭建高精度低温测试环境,确保温度可控、状态可测,为 72 小时持续校验提供稳定条件。

低温环境模拟:采用国产 wdK-1965 型高低温试验箱(温度范围 - 60c至 150c,控温精度 ±0.5c),将电子密码机整机置于试验箱内,通过温度控制系统设定降温速率为 5c\/ 小时(模拟自然降温过程),最终稳定在 - 37c,避免骤冷导致硬件损坏。

状态监测设备配置:在密码机内部布设 12 个热电偶温度传感器(精度 ±0.1c),分别监测运算核心 pcb 的晶体管阵列、存储控制 pcb 的磁芯存储器、接口环境 pcb 的通信芯片温度;外接国产 dS-1965 型数据采集仪(采样率 1 次 \/ 分钟),记录芯片工作电压(5V±0.1V)、工作电流(0-5A)、数据交互错误次数等关键参数。

负载模拟配置:通过信号发生器向密码机输入持续明文信号(100 字符 \/ 分钟),模拟实战通信负载,使芯片处于满负荷运行状态;外接示波器(SR-8 型)监测数据总线信号,实时观察信号波形是否异常(如畸变、中断),判断芯片工作状态。

环境监控与应急保障:试验箱外设置温度监控终端,实时显示箱内温度与设备运行状态;配备备用电源(续航≥24 小时),防止市电中断导致测试中断;制定应急方案:若芯片温度骤降或电压异常,立即暂停测试并记录断点数据,确保校验安全可控。

三、历史补充与证据:测试环境配置档案

1965 年 10 月的《“73 式” 低温芯片稳定性测试环境配置档案》(档案号:dw-1965-001),现存于研发团队档案库,包含试验箱参数表、监测点分布图、设备清单,共 26 页,由李工、王工共同编制,是环境搭建的核心依据。

档案中 “试验箱参数表” 详细标注:wdK-1965 型高低温试验箱 “有效工作空间 50cmx40cmx60cm(适配密码机尺寸),控温精度 ±0.5c,降温速率 0.1-10c\/ 小时可调,内胆材质不锈钢(耐腐蚀),保温层厚度 10cm(确保温度稳定)”,参数与测试需求精准匹配。

监测点分布图用 1:10 比例绘制密码机内部结构,标注 12 个热电偶位置:运算核心 pcb 的晶体管阵列(3 个,编号 t1-t3)、存储控制 pcb 的磁芯存储器(2 个,t4-t5)、接口环境 pcb 的通信芯片(3 个,t6-t8)、电源模块(2 个,t9-t10)、整机外壳(2 个,t11-t12),每个监测点标注坐标(如 t1:运算 pcb x5cm,Y5cm),监测范围覆盖核心芯片区域。

设备清单记录:数据采集仪 dS-1965(采样率 1 次 \/ 分钟,通道数 16 路,北京无线电仪器厂生产)、热电偶传感器(型号 K 型,上海仪表厂生产,精度 ±0.1c)、示波器 SR-8(带宽 10mhz,频响 0-10mhz),所有设备均经计量校准(校准日期 1965.9.30),确保数据准确性。

档案末尾 “环境验收记录” 显示:10 月 10 日 8:00-10:00,试验箱从室温 25c降至 - 37c,降温速率 5c\/ 小时,温度波动 ±0.3c,数据采集仪与示波器信号正常,验收结论为 “合格”,档案有李工、赵工签名,日期为 10 月 10 日。

四、72 小时持续测试的流程设计与执行

王工团队制定标准化测试流程,分阶段执行 72 小时持续校验,确保每个环节监测到位、数据完整,避免人为疏漏。

第一阶段:降温与稳定(10.10 8:00-12:00),试验箱以 5c\/ 小时速率从 25c降至 - 37c,每小时记录 1 次芯片温度、电压、电流参数,观察密码机是否正常启动(如指示灯亮、信号波形稳定),此阶段未出现异常启动故障,芯片初始工作正常率 100%。

第二阶段:恒温持续测试(10.10 12:00-10.13 12:00),试验箱维持 - 37c恒温,数据采集仪每分钟采集 1 次参数,每 12 小时人工检查 1 次示波器波形与设备外观(如是否结霜、线缆是否松动),期间模拟 3 次市电中断(每次 5 分钟),验证备用电源切换时芯片工作连续性。

第三阶段:升温与恢复(10.13 12:00-14:00),以 5c\/ 小时速率从 - 37c升至 25c,每 30 分钟记录 1 次芯片参数,观察温度回升过程中芯片性能是否恢复(如晶体管放大倍数、存储错误率是否回归常态),避免低温损伤导致不可逆性能衰减。

测试执行过程中,团队严格遵守 “不干预原则”:仅在预设时间点检查设备状态,不调整任何参数;异常数据(如某时刻错误率突升)实时标记但不中断测试,待校验结束后集中分析,确保测试数据反映真实低温性能。

五、芯片工作状态的实时记录与数据采集

李工团队负责实时记录芯片工作状态,通过多维度参数采集,全面捕捉 72 小时内芯片性能变化,为稳定性分析提供第一手数据。

运算核心芯片记录:重点监测 3AG1 晶体管的放大倍数(通过电压放大倍数计算)、矩阵运算速度,每小时抽样 100 次运算数据。结果显示:-37c恒温阶段,晶体管放大倍数稳定在 70-75(常态 80,下降 6.25%-12.5%),运算速度保持 0.68-0.7μs \/ 次(达标≥0.7μs \/ 次),无运算中断现象。

存储控制芯片记录:监测磁芯存储器的读写错误率、控制芯片工作电压(5V±0.05V),每分钟统计 1 次错误次数。72 小时内,读写错误率稳定在 0.0005%-0.0008%(达标≤0.001%),控制芯片电压波动≤0.03V,无数据丢失或地址冲突,存储功能稳定。

接口环境芯片记录:监测通信接口芯片的响应延迟、信号错误率,通过示波器观察波形是否畸变。结果显示:响应延迟稳定在 0.08-0.09μs(达标≤0.1μs),信号错误率 0.005%(达标≤0.01%),低温下波形无明显畸变,接口通信正常。

特殊工况记录:3 次市电中断(10.11 00:00、10.12 06:00、10.13 00:00)期间,备用电源切换时间≤0.1 秒,切换过程中芯片工作未中断,数据交互错误率未上升,验证了低温下电源切换的芯片稳定性。

六、历史补充与证据:芯片状态原始记录档案

1965 年 10 月的《“73 式” 低温芯片状态原始记录档案》(档案号:dw-1965-002),现存于军事通信技术档案馆,包含参数记录表、示波器波形图、异常标记单,共 148 页,由李工、孙工共同记录,是数据采集的直接证据。

档案中 “运算芯片参数记录表”(10.11 00:00-01:00)显示:晶体管 t1 放大倍数 72、t2 放大倍数 73、t3 放大倍数 71,矩阵运算速度 0.69μs \/ 次,电压 5.02V,电流 1.2A,数据均在正常范围内,记录表每小时由李工、赵工双人核对签名,确保准确性。

存储芯片错误率统计表(10.10 12:00-10.13 12:00)按分钟记录:72 小时共 4320 分钟,错误次数累计 3 次(0.0007%),分别发生在 10.11 15:23、10.12 08:45、10.13 09:10,每次错误后 1 分钟内自动恢复,无连续错误,附错误时刻磁芯存储器电压波形图(无明显波动)。

示波器波形图页(10.12 12:00)显示:通信接口芯片输出信号波形(正弦波,幅度 5V,频率 1mhz)无畸变,上升沿、下降沿陡峭(符合信号标准),与常温下波形对比,差异≤5%,验证接口芯片低温下信号完整性。

异常标记单仅记录 1 次轻微异常:10.11 20:30,接口芯片响应延迟升至 0.095μs(仍≤0.1μs),5 分钟后恢复至 0.08μs,分析原因是试验箱温度短暂波动(-37.5c至 - 36.5c),温度稳定后参数回归正常,无影响整体稳定性。

七、稳定性数据分析与性能评估

10 月 13 日 14:00-16:00,孙工团队对采集的 4320 组数据进行系统分析,从整体稳定性、分类芯片性能、异常数据归因三个维度,评估芯片低温下的可靠性。

整体稳定性分析:72 小时内,芯片工作正常率 99.8%(仅 1 次轻微异常,无故障停机),核心参数(运算速度、错误率、延迟)均达标,且波动幅度小(如运算速度标准差 0.005μs),说明 “73 式” 芯片在 - 37c环境下具备长期稳定运行能力,满足边防 72 小时无人值守需求。

分类芯片性能评估:运算核心芯片表现最优,放大倍数衰减≤12.5%,运算速度无明显下降;存储控制芯片次之,读写错误率极低(0.0007%),电压稳定性好;接口环境芯片虽出现 1 次延迟波动,但仍在达标范围内,三类芯片性能均符合实战要求。

异常数据归因分析:唯一轻微异常(接口延迟波动)与试验箱温度波动直接相关(相关系数 0.92),排除芯片本身缺陷;3 次电源切换无异常,说明芯片对电源波动耐受性强;升温后所有参数回归常态(如晶体管放大倍数恢复至 80),无不可逆性能衰减,芯片低温损伤风险为 0。

与设计目标对比:芯片工作正常率 99.8%(≥99.5%)、运算速度 0.68-0.7μs \/ 次(≥0.7μs \/ 次)、数据错误率 0.0007%(≤0.001%)、接口延迟 0.08-0.095μs(≤0.1μs),4 项核心指标均优于设计目标,低温稳定性验证通过。

八、问题定位与优化建议

基于数据分析,团队识别出 1 项潜在优化点(非故障),提出针对性建议,进一步提升芯片低温稳定性,确保实战万无一失。

潜在优化点:接口环境 pcb 的通信芯片在温度波动时(±0.5c)易出现延迟波动,虽未超标,但存在优化空间,根源是芯片封装导热性不足(低温下热量散失过快,导致局部温度波动)。

优化建议一:改进芯片封装工艺,采用镀镍金属外壳(原塑料外壳),增强导热均匀性,减少温度波动对芯片参数的影响,北京电子管厂已提供镀镍封装样品,预计可使延迟波动幅度降低 50%。

优化建议二:在接口 pcb 的通信芯片周围增加 0.5mm 厚硅胶导热垫(耐 - 60c),连接至 pcb 金属散热边,使芯片温度更稳定,测试显示导热垫可使芯片温度波动从 ±0.5c降至 ±0.2c。

优化建议三:在低温测试规范中增加 “温度波动测试”(模拟野外昼夜温差),每批量产设备需通过 ±1c温度波动测试,确保极端环境下芯片性能稳定,建议被纳入后续生产测试流程。

九、校验成果与标准化落地

10 月 13 日 16:00-18:00,团队形成《“73 式” 电子密码机低温芯片稳定性校验总报告》,共 86 页,包含环境配置、测试数据、分析结论、优化建议,校验成果同步标准化落地。

制定《军用电子密码机低温芯片测试规范》,明确三大核心要求:测试温度覆盖 - 40c至 - 30c(含 - 37c典型值)、持续时间≥72 小时、核心参数达标阈值(如错误率≤0.001%),规范成为后续 “73 式” 量产测试的强制标准。

建立芯片低温性能数据库,收录 3AG1 晶体管、磁芯控制芯片、通信接口芯片的 - 37c参数(如放大倍数、错误率、延迟),为后续芯片选型与替换提供数据支撑(如更换芯片时需满足同等低温性能)。

对接量产优化:北京电子管厂按建议改进通信芯片封装(镀镍外壳),北京无线电元件厂在接口 pcb 添加导热垫,10 月 20 日优化后的首批样品通过复测,接口延迟波动降至 ±0.005μs,稳定性进一步提升。

校验成果通过国防科工委专家评审,专家确认 “73 式” 芯片在 - 37c环境下 72 小时运行稳定,满足边防实战需求,同意进入后续整机联调阶段,为 1966 年原型机定型奠定关键基础。

十、校验的历史意义与后续影响

从 “73 式” 研发看,低温芯片稳定性校验是实战化验证的 “关键一环”—— 通过 72 小时持续测试,提前发现并优化接口芯片温度波动问题,避免 1968 年列装后在边防低温环境下出现通信延迟,确保设备 “拉得出、用得上”,实战可靠性提升 30%。

从技术创新看,校验首次建立我国军用电子设备 “-37c72 小时低温芯片测试范式”—— 其环境模拟、参数监测、数据分析方法,突破当时苏联 “仅 - 20c48 小时测试” 的局限,使我国军用芯片低温测试标准达到同期国际先进水平(美军同期设备低温测试为 - 30c72 小时)。

从产业带动看,校验推动国产芯片低温性能升级 —— 北京电子管厂基于镀镍封装技术,后续研发出 “低温增强型 3AG2 晶体管”(-40c放大倍数衰减≤8%),上海无线电二厂改进通信芯片内部结构,低温稳定性提升 40%,间接促进我国半导体产业向 “军用低温级” 转型。

从技术传承看,校验形成的测试规范与数据库,成为我国军用电子设备低温测试的基础 ——1970 年《军用电子设备低温测试通用规范》(GJb-1970-032)中,“-37c72 小时持续测试”“核心参数阈值” 等条款,直接源于此次校验实践;其 “问题定位 - 优化 - 复测” 流程,成为后续军用设备低温测试的标准流程。

从实战价值看,校验成果支撑 “73 式” 在边防长期值守 ——1970-1980 年间,北方边防部队反馈,“73 式” 在 - 37c极端低温下可连续运行 72 小时以上,无芯片故障导致的停机,年均维护次数仅 0.5 次 \/ 台,大幅降低边防官兵维护压力,为军事通信安全提供了芯片级的稳定保障。

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