2015年8月5日清晨,伏羲实验室的光刻机总装车间内,弥漫着淡淡的金属与润滑油混合的气味。陈研究员戴着白色手套,正用扭矩扳手仔细固定物镜系统的最后一颗螺栓,额头上渗出的汗珠沿着脸颊滑落,滴在防静电地板上,晕开一小片湿痕。“物镜系统安装完毕,同轴度误差0.001微米,符合设计要求!”调试工程师小李的声音带着抑制不住的兴奋,通过对讲机传遍整个车间。
14纳米dUV光刻机的总装工作已进入第12天,这台凝聚了23家高校、15家科研机构心血的“大国重器”,此刻正静静地矗立在车间中央——3.2米高的机身通体银白,正面镶嵌着“伏羲”二字的激光标识,内部的机械臂正以微米级的精度缓缓转动,进行着最后的空载调试。林渊站在车间角落,手里攥着一份皱巴巴的进度表,上面的每一个节点都标注着完成时间,唯有“整机联调”一栏还是空白。
“林总,EUV光源系统已完成对接,准备进行第一次光机联调!”王教授的声音从身后传来,他的白大褂上还沾着些许蓝色的光刻胶痕迹,眼底的红血丝比上周更明显了。林渊转过身,看到王教授手里捧着的测试报告,上面“光源功率稳定55w,连续运行72小时衰减率≤2%”的字样格外醒目。“好!通知各团队,十分钟后启动联调,所有参数实时上传至中央监控平台!”林渊的声音有些沙哑,却带着不容置疑的力量。
联调指令下达后,车间内立刻安静下来,只有设备运行的低鸣和键盘敲击声交织在一起。光刻胶涂布机率先启动,晶圆托盘沿着真空导轨平稳移动,喷头以每分钟0.5米的速度划过晶圆表面,形成一层厚度均匀的光刻胶薄膜。“涂布厚度300纳米,均匀性误差≤1%,正常!”涂布组组长高声汇报。紧接着,晶圆被送入曝光室,EUV光源发出的极紫外光经过物镜系统聚焦,精准投射在晶圆表面的光刻胶上。
中央监控屏幕上,实时显示着光刻图案的成像效果。当第一幅14纳米级的电路图案刷新出来时,所有人都屏住了呼吸——晶圆中心的电路线条清晰锐利,线宽误差控制在0.003微米以内,但边缘区域的图案依然存在轻微的畸变。“像差补偿算法启动,参数正在调整!”小张的手指在键盘上翻飞,屏幕上的畸变区域以肉眼可见的速度收缩。三分钟后,边缘线宽误差稳定在0.005微米,达到了设计标准。
“曝光完成,进入显影工序!”操作员按下切换键,晶圆被送入显影机。显影液均匀喷淋在晶圆表面,未曝光的光刻胶逐渐溶解,露出清晰的电路纹理。当晶圆被取出烘干后,检测工程师立刻将其放入电子显微镜下检测。“良率初步检测89%!”检测结果传来,车间里响起一阵压抑的欢呼声。陈研究员却皱起眉头:“89%还不够,离量产要求的95%还有差距,问题可能出在显影液的温度控制上。”
显影液的温度波动会直接影响光刻胶的溶解速率,进而导致良率波动。林渊立刻召集化学团队和机械团队会诊,海市交通大学的王教授提出:“我们可以采用‘双区温控’方案,将显影液的温度控制精度从±0.5c提升至±0.1c,同时在显影机内增加超声波搅拌装置,确保显影均匀性。”这个方案需要对显影机的温控系统进行改造,至少需要48小时。“时间不等人,马上动手!”林渊当即拍板,协调设备厂家连夜送来改造所需的精密温控模块。
改造工作在车间的临时工作区内连夜进行。机械工程师们拆卸显影机外壳时,不小心碰断了一根光纤传感器的连接线,而这种特种光纤国内没有现货,最快需要一周才能从德国采购。“用我们研发的石英光纤替代!”材料团队的张教授突然开口,他从实验室取来一卷直径0.1毫米的石英光纤,“这种光纤的透光率比德国的高3%,耐温性更好,就是接头需要重新研磨。”
研磨光纤接头的工作由经验最丰富的老技工负责,他戴着放大镜,用金刚石砂轮小心翼翼地打磨着光纤端面,每打磨一分钟就用干涉仪检测一次平整度。凌晨三点,当干涉仪显示端面平整度误差≤0.001微米时,老技工才松了口气,双手因为长时间保持稳定而微微颤抖。光纤连接完成后,显影机的温控精度达到了±0.08c,超声波搅拌装置也安装调试完毕。
第二次联调在清晨六点启动。当晶圆完成显影检测后,检测工程师的声音带着颤抖:“良率94.5%!”这个数字让车间里的欢呼声彻底爆发出来,小陈激动地抱住身边的同事,眼泪止不住地流——他的女儿昨天刚满百天,而他已经快一个月没见过家人了。林渊走到中央监控台前,看着屏幕上稳定的参数曲线,突然想起三个月前李教授晕倒在实验台前的场景,眼眶不禁有些发热。
良率的突破并没有让团队松懈,因为刻蚀机与光刻机的协同作业还面临着新的挑战。8月8日,当两台设备首次进行联机测试时,出现了晶圆传输卡顿的问题——光刻机的出料口与刻蚀机的进料口存在0.02毫米的高度差,导致晶圆托盘在切换时发生倾斜。李工带着机械团队趴在设备下方,用激光测距仪反复测量,最终发现是地基沉降导致的设备偏移。“我们可以采用可调节式减震基座,通过液压装置实时调整设备高度。”李工提出的方案,需要三天时间进行基座改造。
改造期间,专利战的传来了好消息。海因茨博士带着专利团队走进林渊的办公室,手里拿着国际专利组织的初步裁定通知书:“ASmL指控的10项专利中,7项被认定不构成侵权,剩下3项我们已经提交了更早的研发记录,证明我们的技术是独立研发的。另外,我们提出的3项专利无效宣告请求,有2项被受理,ASmL的专利壁垒出现了缺口!”林渊接过通知书,看到上面“现有证据表明渊渟资本的波长锁定技术具有独创性”的字样,紧绷的神经终于放松了些许。
专利战的阶段性胜利,让资本市场重新恢复了信心。渊渟资本的股价在三个交易日内回升了18%,国家大基金宣布再次追加20亿美元投资,用于14纳米光刻机的量产线建设。更令人振奋的是,中芯国际、华虹半导体等国内晶圆厂纷纷发来合作意向函,希望成为首批国产14纳米光刻机的试用客户。“中芯国际的张总明天就来实验室考察,他们计划采购5台设备用于14纳米芯片的试生产。”赵宇拿着合作意向书,脸上洋溢着笑容。
8月11日,刻蚀机与光刻机的协同测试终于成功。当晶圆从光刻机顺利传输到刻蚀机,完成刻蚀工序后,检测结果显示电路刻蚀深度误差≤0.01微米,线宽均匀性误差≤0.004微米,协同作业良率达到95.2%。“成功了!完全达到量产标准!”李工高举着测试报告,车间里的研发人员们互相击掌拥抱,有的甚至激动地跳了起来。林渊拿出手机,拨通了李教授的电话——李教授上周刚出院,正在家中休养。“老李,良率达标了,95.2%!”电话那头传来李教授哽咽的声音:“好……好啊……我明天就回实验室!”
就在团队庆祝协同测试成功时,EUV光源团队发现了一个新的隐患。王教授在例行检查中发现,激光聚焦镜的类金刚石涂层在连续运行100小时后,出现了微小的磨损痕迹。“虽然磨损量很小,但长期运行会影响光源的聚焦精度。”王教授拿着检测报告,眉头紧锁,“我们需要更耐磨的涂层材料,最好能找到硬度超过金刚石的材料。”林渊立刻联系中科院海市硅酸盐研究所,张院士当天就带着团队赶来,带来了一种新型的立方氮化硼涂层材料。
立方氮化硼的硬度仅次于金刚石,且耐高温性和化学稳定性更优。双方团队联合开展涂层工艺研发,通过磁控溅射技术将立方氮化硼涂层沉积在蓝宝石聚焦镜表面。经过两天两夜的实验,终于确定了最佳的涂层参数——涂层厚度50纳米,硬度达到hV3000,附着力等级1级。当安装了新型涂层聚焦镜的EUV光源连续运行120小时后,检测显示磨损量≤0.001微米,完全满足长期使用要求。
8月15日,中芯国际的张总一行来到伏羲实验室考察。当看到14纳米光刻机正在进行连续24小时稳定性测试,良率始终稳定在95%以上时,张总频频点头。在刻蚀机车间,当得知国产刻蚀机的加工效率比泛林半导体的设备提升25%,成本降低30%时,张总当即表示:“我们愿意订购10台14纳米刻蚀机和5台光刻机,希望能在年底前完成交付,用于新建的14纳米生产线。”
合作意向书签订的消息传来,实验室里一片欢腾。林渊却在当天的管理层会议上提出了新的要求:“我们不能满足于14纳米技术,必须立刻启动7纳米工艺的预研。ASmL的EUV光刻机虽然遇到了瓶颈,但他们的研发投入是我们的三倍,我们稍有松懈就会被反超。”他当场宣布,从研发资金中划拨20亿美元,成立“7纳米工艺预研专项小组”,由陈研究员和王教授共同牵头,重点攻关EUV光刻的掩膜版技术和多重曝光工艺。
预研工作刚启动,国际专利战就传来了决定性的胜利。8月20日,国际专利组织正式裁定,ASmL指控伏羲实验室侵权的10项专利中,9项不成立,剩余1项因技术方案不同也不构成侵权;同时,伏羲实验室提出的2项专利无效宣告请求获得支持,ASmL的相关专利被宣告无效。这个消息让全球半导体行业震动,台积电、三星等企业纷纷向伏羲实验室发来技术交流的邀请,希望能引进国产设备。
专利战的胜利,让国产设备的市场认可度大幅提升。华维、小米等下游企业纷纷与渊渟资本签订合作协议,约定未来三年的芯片生产优先采用国产设备制造。截至8月底,伏羲实验室已接到35台14纳米刻蚀机和20台光刻机的订单,合同金额超过200亿元。张磊在资金汇报会上兴奋地说:“按照这个订单量,我们的研发投入不出两年就能收回,而且还能为后续的7纳米预研提供充足的资金支持。”
然而,研发团队并没有被市场的热情冲昏头脑。8月25日,14纳米光刻机在进行批量测试时,突然出现了晶圆破损的问题——连续三块晶圆在传输过程中发生碎裂,造成了近百万元的损失。排查结果显示,是真空导轨的气压控制系统出现了波动,导致晶圆托盘受力不均。“我们的气压控制系统采用的是机械阀门,响应速度不够快,遇到突发气压变化时无法及时调整。”机械工程师老王羞愧地说。
林渊当即决定,用电子气动阀门替代机械阀门,同时引入AI预测性维护系统,通过传感器实时监测导轨的气压、温度等参数,提前预警潜在故障。华维的AI团队连夜开发了维护模型,将设备的故障预警准确率提升至95%。经过改造后,光刻机的晶圆破损率从0.3%降至0.01%,达到了国际领先水平。“这次的教训提醒我们,细节决定成败,任何一个小部件的疏忽都可能导致整个项目的失败。”林渊在复盘会上严肃地说。
9月初,伏羲实验室迎来了又一个重要的技术突破——李教授团队研发的“高分辨率正性光刻胶”通过了量产验证,在14纳米工艺的测试中,分辨率达到0.02微米,抗刻蚀性比之前的负性光刻胶提升了40%,成本却降低了15%。这种光刻胶的成功研发,彻底摆脱了对日本信越化学和JSR的依赖,使14纳米光刻机的国产化率从99%提升至100%。“这是真正的全自主化!”李教授拿着测试报告,激动得手都在颤抖。
全自主化的实现,让国产设备的成本优势更加明显。经过核算,14纳米光刻机的生产成本仅为ASmL同类型设备的60%,刻蚀机的成本更是低至进口设备的50%。林渊决定,将设备定价为进口设备的70%,既保证了充足的利润空间,又能凭借价格优势抢占国际市场。“我们不仅要打破垄断,还要成为全球半导体设备市场的规则制定者。”林渊在国际市场战略会议上强调。
9月10日,伏羲实验室召开了全球技术发布会,向世界展示了14纳米全自主化半导体设备的核心技术和测试数据。当林渊宣布“国产14纳米光刻机良率95.5%,成本仅为进口设备60%”时,现场的国际媒体记者们爆发出了热烈的掌声。路透社的记者在报道中写道:“龙国伏羲实验室的技术突破,标志着全球半导体设备市场的格局正式改写,ASmL的垄断时代即将结束。”
发布会结束后,林渊独自一人来到实验室的荣誉墙前。墙上挂满了各团队获得的荣誉证书和技术专利证书,最显眼的位置挂着一张大合影——那是实验室成立时,所有研发人员和合作单位代表的合影。看着照片上一张张年轻的面孔,林渊想起了这一年多来的点点滴滴:从国际巨头毁约后的绝境,到自主研发的艰难起步;从无数个不眠之夜的攻坚,到关键技术的逐个突破;从专利战的被动防御,到市场认可的主动出击。
“林总,14纳米光刻机原型机的最终测试已经完成,所有参数均达到设计标准,随时可以举行下线仪式!”陈研究员的声音打断了林渊的思绪。林渊转过身,看到陈研究员手里捧着的“原型机验收报告”,上面盖着所有合作单位的公章。“好!通知各单位,9月15日举行原型机下线仪式,邀请工信部、科技部的领导和国内外客户代表参加!”林渊的脸上露出了久违的笑容。
走出荣誉墙,林渊来到研发车间。夕阳的余晖透过玻璃窗,洒在14纳米光刻机的机身,“伏羲”二字的激光标识在余晖中闪烁着金色的光芒。小陈正带着几个年轻的工程师,对设备进行最后的清洁调试;王教授和张院士在一旁讨论着7纳米预研的技术方案;李教授虽然还在恢复期,却坚持来到现场,仔细检查着光刻胶的样品。车间里的每一个人,脸上都写满了期待——他们知道,再过五天,龙国第一台自主研发的14纳米光刻机就将正式下线,而这只是龙国半导体产业崛起的开始。
喜欢开局被裁,我收购了对手公司请大家收藏:(m.bokandushu.com)开局被裁,我收购了对手公司博看读书更新速度全网最快。