团队的氛围热乎起来,攻关的劲头就更足了。可薄壁件变形这头“倔驴”,也不是那么容易就驯服的。刘莉和周伟合作捣鼓出来的改进方案,试了几次,效果是有,但总差那么点意思,离稳定控制在合格范围内还差最后一哆嗦。
问题卡在哪儿了?大家围着最新的实验数据和那个被折腾得越来越像样的夹具,七嘴八舌地讨论。
“支撑点加了,预应力也分步了,怎么中间这块还是有点‘塌腰’?”刘莉指着工件上那个微小的残余变形区域,眉头拧成了疙瘩。
周伟对着他那个已经修改了好几版的理论模型,也是百思不得其解:“按模型算,应力分布应该比较均匀了才对……是不是夹具本身在受力时也有轻微变形,影响了补偿效果?”
一直没怎么说话的孙梅,拿着杠杆千分尺,在夹具的几个关键连接部位仔细测量着,忽然开口:“你们看,这个支撑臂和基座的连接处,间隙好像比设计值大了那么一丝。”
大家凑过去一看,果然!由于加工精度和反复拆装,那个铰接部位存在极其微小的松动。平时看不出来,可一旦受到切削力的冲击,这点松动就会被放大,导致支撑点实际位置发生漂移,补偿效果自然就打折扣了。
“怪不得总觉得力道传递不到位!”刘莉一拍大腿,“光想着给工件补偿了,没想到‘补偿工具’自己先‘怂’了!”
病因找到,怎么治?提高加工精度?短时间内不现实。重新设计更复杂的连接方式?周期太长。
一直旁听的材料组老张,盯着那个铰接结构看了半天,忽然慢悠悠地开口:“我琢磨着,能不能换个思路?别光想着把它‘锁死’。咱能不能学学拖拉机履带板那个销轴连接?留出点必要的活动余量,但在关键受力方向给它卡住,不让它乱动?”
他这话像道闪电,瞬间劈开了刘莉脑中的迷雾!
“张工,您这主意绝了!”刘莉眼睛发光,立刻抓起笔画了起来,“咱们可以在这个铰接处,加一个简单的‘定向限位块’!平时不影响调节,可一旦受到那个导致松动的切向力,限位块就顶上,把它卡住!就像给门加个门闩,不耽误开合,但大风刮不开!”
这个想法,与周伟之前某个关于“约束优化”的理论设想不谋而合!周伟兴奋地补充:“对!这样既能保证灵活性,又能增强在特定方向上的刚性!我们可以把这个限位块做成可调整的,适应不同大小的力!”
思路一打通,后续的优化就顺利多了。大家你一言我一语,贡献着各自的智慧。有人建议在施力顶丝下面加碟形弹簧,让预应力施加更平稳;有人提出优化支撑垫块的形状,增大接触面积减少压强……
刘莉根据集体的意见,再次修改了夹具设计。这次,她没有单干,而是拉着机修班的老师傅一起商量,把那些精巧的“土办法”落实到具体的加工和装配上。
当改进后的夹具再次安装到车床上,进行验证时,效果立竿见影!
工件的变形被稳定地控制在了极小的范围内,几个关键尺寸的合格率大幅提升!那困扰了大家许久的残余变形,几乎消失了!
看着检测报告上漂亮的数据,整个分组都洋溢着一股成功的喜悦。这关键的优化,不是某一个人的灵光一现,而是团队每个人贡献智慧、互相启发、共同努力的结果。
刘莉看着身边这些曾经陌生、如今却并肩作战的伙伴,心里充满了感激。她知道,没有他们,自己那个粗糙的设想,绝对走不到今天这一步。
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